2019年运行期临近供热,集团各分公司陆续提前对个换热站、混水站进行了通电,包括电动阀及水泵各项仪表及稳定性试验和评估,取得了很好的效果,发现了许多预处理问题,其中发现电动阀故障率较高的现象,分析原因,主要故障有:
1、电动阀,阀体丝杠与盘根处抱死,丝杠生锈较多。
2、电动阀执行器,机械部分齿轮损坏较多。
3、执行器零点量程,及机械开关限位未及时效验。
4、自控站管理人员对电器部分,执行器控制模块,使用性能掌握不够。
5、新建,改建换热站安装电动阀时,安装位置不合理,位置较高,且没有操作,维修平台案列较多。
6、电动阀,使用及维修管理不明确。
针对以上故障现象,具体分析如下,
1、电动阀系运行中,换热站及混水站运行中使用最频繁的设备之一,在正常供暖运行工况下,并不产生故障,经分析故障主要在每年10月供暖初期还没有冲水时发生较多,在现场勘查过程中,发现阀杆丝杠抱死现象较多,在这一现象中,主要体现出运行后夏季检修不细,电动阀丝杠处未涂抹润滑油保护。电动阀在运行中,平均每分钟动作5至6次,动作频率较高的,冬季运行期时盘根处有水作为介质起到润滑作用,所以在运行期连续运行时电动阀故障率并不高,反之在每一个运行期前期故障率较高,主要原因多为漫长夏季阀杆与丝杠处水锈较重造成。
2、综合第一项,在新的采暖期即将开始时陆续发生电动阀损坏情况,经维修统计,计算得之,50%电动阀故障中为机械部分齿轮损坏,其中电动执行器,第一级齿轮磨损断齿较严重,分析主要为超力矩使用造成,大多数为DN200-DN250电动阀。
在日常生产运行中DN200普通闸阀,如果一年未用都会出现,一个人开关不动的现象,甚至要用F扳手才能打开,可想力矩之大。普通电动头力矩在6500N米以下,反之对比执行器受力之大,造成损坏之多。
3、电动执行器控制模块,在每年运行前都应该对其机械限位进行手动效验,判断其是否在零点、满度时有无卡涩现象,并及时调整,方可通电。通电以后应对4mA-20mAd信号所对应的的开度效验。调整完毕后应通知运行人员其调节阀运行曲线及使用特征,性能曲线。
4、各公司,自控站管理人员对电动阀设备出现故障,维修时对电动阀控制模块,以及机械性能,如何调零,校满、上下限、堵转时间,正反延时等性能了解较少。
5、站内设备(调节阀)安装过程中没有充分考虑其后期方便操作,使用方便的问题较突出,有个别,甚至较多换热站混水站调节阀安装在2米高以上,且没有操作平台,对于后期操作,维修人员造成诸多不便,且埋下高空作业的安全隐患。
6、个别公司出现,电动阀管理不明确,2019年集团运行期检查过程中发现,安装人员不调试调试人员不运行运行人员不维修维修人员不保养,等现象,造成管理漏洞现象也存在。
综上所述,集团各公司在换热站及分配站提前通电运行都有共识,并取得良好效果。
还应该在春夏季检修过程中对调节阀上油保养严格要求,增加夏季按时手动测试调节阀等检修项目,进一步防止超力矩损坏调节阀事故的发生。
其次在设备安装过程中需加强后期运行检修时的便利性,对于现有高空调节阀应加工制作操作平台,加强后期调试维修更换电动阀,减少检修时安全隐患。
2019年是集团开展向科技兴企的第一年,各分公司应对换热站管理人员,运行人员及维修人员加大学习力度,都应掌握调节阀的使用性能,调节曲线及节能效果分析,避免有调节阀而不用的现象,提高设备的完好率,使用率。要人人掌握预防,判断故障的早期预防的能力,及时消除故障隐患在未发生之前。全力保障用户的用热效果。保障热用户全天候供暖的满意度。为集团的社会满意度做出更大的贡献。
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